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工业互联网平台助力水泥行业绿色智造
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2025-07-30【水泥砌筑】59人已围观
简介■袁亦斌赵玉薇高旭东水泥行业绿色智造工业互联网平台(以下简称水泥工业互联网平台)是中材邦业(杭州)智能技术有限公司在完成单机装备智能化(篦冷机、立磨、余热发电、辊压机)、单厂智能化和区域集团智能化的建设框架的基础上,实践创新,组合形成的水泥工业互联网平台。水泥工业互联网平台作为水泥工业信息化和智能化...
■袁亦斌赵玉薇高旭东
水泥行业绿色智造工业互联网平台(以下简称水泥工业互联网平台)是中材邦业(杭州)智能技术有限公司在完成单机装备智能化(篦冷机、立磨、余热发电、辊压机)、单厂智能化和区域集团智能化的建设框架的基础上,实践创新,组合形成的水泥工业互联网平台。
水泥工业互联网平台作为水泥工业信息化和智能化的决策大脑,涵盖了强大的数据集成及优化处理功能,赋能企业全方位的数字化转型。同时,融合应用“物联网、大数据、先进过程控制、人工智能、AI+专家规则库”等技术,实现了水泥生产全流程数字化生产管控及智能运维的一体化。平台采用标准化设计,充分考虑了平台、主数据、接口、云功能等底层技术的标准化,便于快速实施推广。其中,数据中台、业务中台的无缝协同,极大地提高了数据可视化能力和系统快速部署能力;“APC控制、集团化管控、单厂应用”等多类场景端应用,实现了集团升级管控、数据归集管控、业务综合流转,促进了水泥生产节能降碳、减员增效,以及管理的可视化、决策的智能化。
互联互通数据共享
水泥工业互联网平台在应用场景上,围绕工艺、设备、生产和管理四大场景展开。
工艺方面,通过对全流程数据监控、实时计算和算法介入,实现了智能工艺诊断和工艺优化;设备方面,通过对设备状态智能评价,及时预警,保证了设备运转连续性和高效率;生产方面,通过AI技术和先进控制实现一键启停和自动驾驶,通过大数据分析和算法及时进行能耗分析和质量分析,实现质量效益最大化;管理方面,能源、设备、生产、质量、安全环保等维度的统一管理,辅助生产决策。
围绕建材工业领域,水泥工业互联网平台打破了行业内“烟囱式”数据孤岛,挖掘、共享数据,以数据透明、生产可控、信息可溯、设备互联、管理智能为特征,可提供标准化、高复用、快速灵活适配部署的创新互联体验。
第一,数据标准化。顶层设计应用集成智能化设备,弥补数据缺失,实现数据采集和治理标准化及数据的灵活组合应用,建立标准化数据应用体系。
第二,管控一体化。围绕能源、设备、质量、生产、安全环保等维度,构建全流程数字化生产管控平台,提供企业能效、成本对标、绩效考核管理工具,以及三维数字孪生平台展示,实现大区、单厂数据穿透,打通销售、ERP、备件系统等业务层面,形成自动流转。
第四,能耗管理化。工艺上实现能耗分析逐层穿透,工序上的异常能耗可分析、能定位,迅速找到隐患发起和消失的环节,形成闭环,能效KPI指标可实时计算,且超标报警。
第五,功能移动化。水泥工业互联网平台不仅可实现App端功能与WEB端功能同步,还在大区模块与单厂模块的使用功能上全部可移动,且在App端可成功推送消息,实现办公移动化。
第六,部署敏捷化。搭建了水泥行业通用业务模块,开发套账模式,实现单厂无代码化快速复制、快速部署。
智能服务成果可复制
水泥工业互联网平台完成建设并经过一年的全面投运磨合,已经在槐坎南方、独山南方、合肥南方等水泥生产线全面推广应用,对水泥生产过程减排减碳及提升行业数字化、智能化水平具有重要技术支撑作用。尤其是在“浙江湖州槐坎南方7500t/d熟料生产线优化升级示范项目”中的应用,起到了示范作用,具备可复制性和行业推广前景。主要成果包括以下几个方面:
第一,集成应用全自动化验室及在线分析仪、质量闭环控制算法等技术,在产品过程质量管控方面,出磨生料KH合格率从76.8%提升到88.2%,熟料率值KH合格率提升到98%,熟料28d强度提升1.0MPa,预估比强度等级水泥降低0.6%熟料掺入量。
第二,设备智能运维平台集成点巡检系统、关键设备在线监测及故障诊断系统、数字孪生三维工厂等子系统,实现巡检少人化、设备状态可视化、预警智能化等目标,融合“三精”管理及TPM理念,搭建全息设备台账,针对性巡检、计划性和预防性维修策略,隐患工单流程闭环管控,手机App关键信息推送与机修车间运维大屏协同,系统可靠性系数提升到99.8%,吨熟料设备维修成本降低8%。
第三,借助智能优化控制系统,实现磨机一键启停、窑磨智能实时优化控制、脱硫脱硝智能控制,依托30项AI大数据算法进行质量预测和异常工况识别,全工况智能控制投运率98.7%以上。智能化投用后熟料综合电耗降低1.15kWh/t,标准煤耗降低1.26kg/tcl,吨熟料余热发电量提升1.07kWh/t。
第四,环保排放指标达到超低排放标准,粉尘排放浓度<0.78mg/Nm³,氮氧化物排放浓度<78.19mg/Nm³,二氧化硫排放浓度<23.68mg/Nm³。智能化投用后环保排放降低20%以上,吨熟料氨水用量降低0.48元/吨。
第五,实现生产运营成本降低6%以上,定岗65人,生产效率提高30%以上,每年节约生产运营成本约1672.5万元。
本文原载于《中国建材报》11月28日9版
责编:丁涛
校对:和新龙
监审:贺丹
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